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      高壓變頻器在洗煤廠介質(zhì)泵上的應(yīng)用

      發(fā)布時間:2014-04-11 作者:新風(fēng)光

      1前言
        重介旋流器選煤技術(shù)是目前分選難選煤、極難選煤效率最高的物理選煤方法,具有分選精度高、密度調(diào)節(jié)范圍寬、處理量大等特點,越來越多地被煤炭加工企業(yè)所采用。生產(chǎn)過程中,關(guān)鍵設(shè)備介質(zhì)泵能否實現(xiàn)調(diào)速運轉(zhuǎn),使旋流器始終處于合理的工作狀態(tài)而至關(guān)重要。
        新疆伊犁鋼鐵有限責(zé)任公司位于美麗的鞏乃斯草原新源縣則克臺鎮(zhèn),始建于1958年,注冊資金4億元,現(xiàn)有員工5500余人,2011年實現(xiàn)銷售收入19.27億元,利稅8.23億元。瑞祥洗煤廠為伊犁鋼鐵公司的下屬公司。洗煤廠介質(zhì)泵靠調(diào)節(jié)進(jìn)口閘門和分流來滿足入口壓力的要求。這種方法使得介質(zhì)泵運行狀態(tài)變差。設(shè)備長期滿負(fù)荷運行,運行振動大,起動時間長,喘振嚴(yán)重,設(shè)備功耗大。設(shè)備磨損大,維修量增加。眾所周知,介質(zhì)泵為旋流器的正常分選提供所需的工作介質(zhì)和壓力。介質(zhì)泵選型與運行過程調(diào)控的科學(xué)性對提高分選系統(tǒng)的穩(wěn)定性與分選精度,降低系統(tǒng)管理、維護(hù)難度和運行成本,延長循環(huán)泵及系統(tǒng)的壽命等有很大的影響。采用先進(jìn)的調(diào)速技術(shù)可以對介質(zhì)泵進(jìn)行有效控制和在線調(diào)節(jié)旋流器的工作壓力。2012年洗煤廠技改項目中廠領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過調(diào)研,決定采用變頻技術(shù)對介質(zhì)泵進(jìn)行控制,通過招標(biāo)方式選用了山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP38系列高壓變頻器,改造取得了成功。
      2旋流器、介質(zhì)泵工作原理及其調(diào)節(jié)
      2.1旋流器、介質(zhì)泵
        旋流器的工作原理是離心沉降。待分離礦漿在泵的壓力作用下,以旋流器的周邊切向進(jìn)入,而后在旋流器的內(nèi)部形成旋轉(zhuǎn)剪切湍流運動,從而獲得較大的離心力。
        礦漿內(nèi)含的粗顆粒與細(xì)顆粒之間由于粒度和密度的差異,所受到的離心力、向心浮力和流體曳力的大小均不相同,粗顆粒和細(xì)顆粒的運動方向就會不同。粗顆粒較重、重力作用更大,并會從旋流器底部的流口排出,而細(xì)顆粒較輕、離心力作用更大,就會從旋流器的溢流管排出,從而達(dá)到分離分級的目的。
        為確保粗礦和細(xì)礦顆粒的有效分離,精確控制旋流器入口壓力至關(guān)重要。旋流器工作所需的介質(zhì)懸浮液及工作動力由介質(zhì)泵提供。采用壓力傳感器檢測旋流器入口壓力,變送成4~20mA送入DCS集控室,經(jīng)PID運算后輸出控制信號給介質(zhì)泵電機,從而使得旋流器入口壓力穩(wěn)定在較佳值范圍內(nèi)。又因為介質(zhì)本身具有磨料性質(zhì),在滿足流量與揚程的前提下,泵的轉(zhuǎn)速越低越好,大大降低了泵工作的機械強度和磨損。
      2.2介質(zhì)泵的調(diào)節(jié)
        對旋流器來說,隨著入料性質(zhì)不同或產(chǎn)品質(zhì)量的變化,需要對分選密度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)。除了直接調(diào)節(jié)介質(zhì)的密度外,通過旋流器入料壓力的調(diào)節(jié)也可對實際分選密度在一定范圍內(nèi)進(jìn)行微調(diào),即旋流器的工作壓力需要一定的調(diào)節(jié)范圍。選型時一般按其工作壓力的上限與布置標(biāo)高綜合考慮。運行過程中,當(dāng)指標(biāo)發(fā)生變化時,泵的流量和揚程滿足不了旋流器的正常要求,就需要通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,改變泵實際運行的工況點。通常通過改變閥門的開度改變泵的工況點,達(dá)到改變流量與揚程的目的。閥門調(diào)節(jié)有以下弊端:⑴ 節(jié)流損失的能耗大,閥門磨損嚴(yán)重,雖然初期投資小,但后期維修量大;⑵閥門調(diào)節(jié)精度低且勞動強度大;⑶泵全速運行,磨損嚴(yán)重,壽命縮短。
      2.3介質(zhì)泵的變頻調(diào)速
        泵的特點是當(dāng)轉(zhuǎn)速在20% 范圍內(nèi)變化時,泵的效率基本不發(fā)生變化。泵的流量Q與轉(zhuǎn)速n 的一次方成正比,揚程H 與轉(zhuǎn)速n 的平方成正比,而軸輸出功率P與轉(zhuǎn)速n 的立方成正比。變頻調(diào)速就是通過改變電機的輸入頻率來實現(xiàn)對電機的無級調(diào)速。介質(zhì)泵的變頻調(diào)速就是壓力變送器檢測旋流器的入料壓力反饋給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)來調(diào)控變頻器輸出頻率,從而改變介質(zhì)泵電機的轉(zhuǎn)速,改變泵的流量與揚程,達(dá)到節(jié)能的目的。
      3現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)
        洗煤廠介質(zhì)泵電動機參數(shù)如下:型號YKK5005-10,額定功率315kW,額定電壓10kV,額定電流26.3A,額定頻率50Hz,功率因數(shù)0.75,接法Y,防護(hù)等級IP54,工作制S1,旋轉(zhuǎn)速度595r/min。
        介質(zhì)泵參數(shù):型號:300ZJ-1-A90 ,揚程48m,流量1000m3/h ,軸功率237.6kW,必需汽濁余量3.9m,配用功率315kW,效率77%。
      4風(fēng)光JD-BP38系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)介紹
        風(fēng)光牌JD-BP38列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術(shù)、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標(biāo)小于IEE519-1992的諧波國家標(biāo)準(zhǔn),輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數(shù)補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機。焦化洗煤廠介質(zhì)泵變頻改造選用的新風(fēng)光生產(chǎn)的JD-BP38-355F(355kW/10kV)高壓變頻器。
      5變頻控制原理
        為降低企業(yè)生產(chǎn)成本,并滿足生產(chǎn)工藝的需求,提高分選精度,洗煤廠對介質(zhì)泵進(jìn)行變頻改造。此次改造在保持原有供電的基礎(chǔ)上,增設(shè)了變頻控制柜。對旋流器的入料壓力實行自動控制,介質(zhì)泵變頻控制系統(tǒng)由風(fēng)光高壓變頻器、PLC、壓力變送器、氣動閥門、電磁閥及其他輔助設(shè)備組成。
        分別在介質(zhì)泵的進(jìn)出口處安裝靠電磁閥控制的氣動閥門,在旋流器入料總管上和介質(zhì)泵出口管處安裝一臺壓力變送器,均能輸出4~20mA的模擬量信號至DCS集控室。
        生產(chǎn)時,DCS集控室控制電磁閥(分別打開出口氣動閥門與進(jìn)口氣動閥門)和介質(zhì)泵電機; DCS集控室采集旋流器入料總管上壓力變送器來的信號,經(jīng)過PID調(diào)節(jié),改變變頻器的輸出頻率,調(diào)節(jié)介質(zhì)泵電機的實際轉(zhuǎn)速,從而控制入料量,達(dá)到穩(wěn)定入料壓力的目的,使入料壓力始終穩(wěn)定在允許的壓力范圍內(nèi),從而實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)入料壓力的功能。介質(zhì)泵出口管處安裝的壓力變送器的作用是,一旦泵由于某種原因出現(xiàn)堵塞,管道壓力必定超過正常范圍,其壓力信號傳至集控室,則DCS會判斷故障、停車并報警。
        根據(jù)要求加裝旁路以方便變頻/工頻的切換。變/工頻切換:當(dāng)電機在變頻運行狀態(tài)時,變頻器出現(xiàn)跳閘,變頻器退出運行,介質(zhì)泵電機切換至工頻運行。此功能在變頻器故障或外部負(fù)荷突變引起變頻器跳閘時,將介質(zhì)泵切換至工頻運行以保證不影響生產(chǎn)。工/變頻切換:當(dāng)變頻器故障解除,或者介質(zhì)泵需要從工頻運行切換到變頻運行時,可通過變頻投入按鈕或DCS控制命令將介質(zhì)泵投入變頻運行,且變頻器頻率調(diào)節(jié)可實現(xiàn)變頻本體、就地箱及DCS遠(yuǎn)程多重控制,變頻器即可閉環(huán)運行,也可開環(huán)控制。
      6變頻改造主回路
        為防止變頻器檢修或故障對生產(chǎn)的影響,本次采用的JD-BP38-355F型高壓變頻器采用“一拖一”控制方式,配置手動工頻旁路,主回路接線如圖1所示:

        手動旁路中,共有3個高壓隔離開關(guān)K1、K2、K3,當(dāng)K1、K2閉合,K3斷開時,10kV電源經(jīng)隔離刀閘K1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)K2送至電動機,電動機變頻運行;一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,可斷開隔離刀閘K1、K2,合上K3,在工頻電源下啟動電機運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護(hù)和調(diào)試。隔離刀閘K1、K2、K3之間具有閉鎖和防止誤操作功能。

        高壓變頻器和上級進(jìn)線開關(guān)柜設(shè)置連鎖,當(dāng)上級進(jìn)線開關(guān)柜斷路器處于合閘位置時,絕不允許操作變頻器旁路高壓隔離開關(guān),以防出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象,確保操作的安全性,當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的故障時,及時跳開上級開關(guān)柜斷路器保護(hù)高壓變頻器和電機。
        利用原有DCS控制系統(tǒng)的預(yù)留點,將高壓變頻器有關(guān)信號接入原有DCS控制系統(tǒng),實現(xiàn)了遠(yuǎn)方/就地控制功能。當(dāng)高壓變頻器出現(xiàn)故障時,將故障信息發(fā)送給DCS,以便于及時排除故障。
      7介質(zhì)泵變頻改造效果
        洗煤廠介質(zhì)泵變頻改造后,設(shè)備運行平穩(wěn)可靠,既滿足了生產(chǎn)需要,提高了分選精度,又達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。總的來說,介質(zhì)泵變頻改造后有以下好處:
      (1)介質(zhì)泵電機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停止,減少了對電網(wǎng)的沖擊,而且啟停非常方便。改造前,因電機功率大,啟、停操作非常不方便,影響廠區(qū)其他設(shè)備運轉(zhuǎn)。采用變頻調(diào)節(jié)后,系統(tǒng)實現(xiàn)軟啟動,電機啟動電流遠(yuǎn)小于額定電流,對電網(wǎng)無大的沖擊,啟動更平滑。
      (2)實現(xiàn)了旋流器入料壓力自動調(diào)節(jié)。變頻器與DCS系統(tǒng)完美結(jié)合,變頻器通過RS485和RS232接口與DCS系統(tǒng)通訊,并通過DCS實時監(jiān)控介質(zhì)泵工作情況。DCS負(fù)責(zé)采集各模擬量、開關(guān)量等信號,包括變頻器輸入、輸出的模擬量、開關(guān)量信號全部進(jìn)入DCS系統(tǒng),接受DCS控制,同時實現(xiàn)相關(guān)聯(lián)鎖功能等。
      (3)降低了現(xiàn)場操作工的勞動強度。經(jīng)變頻改造后,可以實現(xiàn)對介質(zhì)泵的遠(yuǎn)方控制,現(xiàn)在閥門全開,DCS根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要,實時調(diào)節(jié)介質(zhì)泵轉(zhuǎn)速來滿足生產(chǎn)需要,減輕了工人的工作量。
      (4)延長了電機和介質(zhì)泵的使用壽命。由于介質(zhì)泵輸送的是密度相對較高的懸浮液,對泵有較強的磨損作用。進(jìn)行變頻改造后,泵的大部分工作時間都在較低的速度下運行,因而降低了泵的工作機械強度和磨損,大大延長泵和電機的使用壽命。
      (5)有效地改善了現(xiàn)場運行環(huán)境。由于電機以及介質(zhì)泵轉(zhuǎn)速下降,大大降低了設(shè)備噪聲污染,深受現(xiàn)場操作人員歡迎。
      (6)節(jié)能效果顯著。目前旋流器入料壓力控制在0.23MPa,滿足生產(chǎn)正常工作需要,變頻器工作頻率為42.8Hz,電機電流16A,在同樣工況下,比工頻運行電流25.6A減少了9.6A。
      8結(jié)束語
        在洗煤廠介質(zhì)泵上應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),不僅解決了生產(chǎn)工藝中存在的問題,而且降低了生產(chǎn)成本,提高了分級效果,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。隨著我國“十二五”對節(jié)能減排工作的日益重視,變頻器用于驅(qū)動風(fēng)機、泵類等設(shè)備節(jié)電效果顯著,而且性能穩(wěn)定、可靠性高。它在工業(yè)上應(yīng)用日益廣泛。